VOCs治理設(shè)備變?yōu)椤拔廴驹O(shè)施”?催化燃燒投資116萬,去除效率為0!
2024-08-21
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VOCs廢氣經(jīng)高效治理后,有組織排放和無組織排放均應(yīng)達(dá)到國家或地方有關(guān)排放要求,并確保排放穩(wěn)定達(dá)標(biāo)與污染物去除效率不低于80%的雙重控制要求。部分企業(yè)高效治理工藝選擇不當(dāng),由此帶來廢氣不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,或產(chǎn)生有害物質(zhì)損壞治理設(shè)施,或運(yùn)行費(fèi)用過高等問題。廣東佛山生態(tài)環(huán)境近日發(fā)布了VOCs治理設(shè)施現(xiàn)場排查檢測的結(jié)果和相關(guān)未達(dá)標(biāo)案例的重點(diǎn)分析,對用戶單位選擇VOCs治理設(shè)施和環(huán)保企業(yè)都吹響了“低價(jià)低質(zhì)低效”的警醒號角!
文中提及了11個(gè)典型案例,涉及我們認(rèn)為的高效工藝如RTO、吸脫附+CO等工藝設(shè)備排放超標(biāo)的事實(shí),其中我們選取3個(gè)摘要如下:
①某公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設(shè)施2萬風(fēng)量,合同金額38萬元。處理前216mg/m3,處理后220mg/m3,效率為0,主要問題是固定床半小時(shí)內(nèi)快速飽和,根本來不及脫附。主要原因是企業(yè)為節(jié)省治理成本,選擇了不適用的沸石固定床濃縮吸附工藝。
②某公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設(shè)施4萬風(fēng)量,設(shè)施金額116萬元。生態(tài)環(huán)境部門使用FID便攜式設(shè)備監(jiān)測,總VOCs處理前144mg/m3,處理后176mg/m3,去除效率為0。主要問題是沸石固定床吸附容量小,不能做到及時(shí)脫附再生,且脫附不均勻。主要原因是企業(yè)受第三方工程治理單位誤導(dǎo),錯(cuò)誤選擇了沸石固定床濃縮吸附工藝。
③某膠袋有限公司有2臺凹版印刷機(jī)(2色、8色各一臺),1臺凸版印刷機(jī);印刷車間整體密閉收集。該公司使用活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設(shè)施2萬風(fēng)量,投資金額23萬。總VOCs約307mg/m3,處理后約115mg/m3,去除效率為63%。主要問題是活性炭吸附效率不高,難以達(dá)到80%的去除效率,排放超標(biāo)。主要原因是企業(yè)單純?yōu)楣?jié)省治理成本而錯(cuò)誤選擇了造價(jià)較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
主要問題:治理工藝選擇不當(dāng)
1.選擇了活性炭或沸石固定床吸附濃縮等非高效工藝。主要問題表現(xiàn)為活性炭或沸石固定床吸附材料吸附容量較小,吸附效率較低,處理較高濃度有機(jī)廢氣很快吸附飽和,無法及時(shí)脫附且脫附不均勻,不能滿足廢氣排放濃度穩(wěn)定達(dá)標(biāo)與污染物去除效率不低于80%的相關(guān)要求;
2.瞞報(bào)原輔材料種類或用量,導(dǎo)致治理工藝選擇不當(dāng)。部分企業(yè)瞞報(bào)原輔材料種類和使用量,導(dǎo)致委托的第三方工程治理單位對VOCs廢氣產(chǎn)生濃度估算不足,難以去除中高濃度廢氣。
如實(shí)際產(chǎn)生中高濃度有機(jī)廢氣,但選擇了適用于中低濃度的沸石轉(zhuǎn)輪+RCO(CO)催化燃燒治理工藝(中高濃度適宜采用沸石轉(zhuǎn)輪+RTO(TO)高溫焚燒治理工藝),導(dǎo)致廢氣焚燒熱解去除不徹底,治理效果不佳;再如瞞報(bào)使用含鹵素原輔材料(如二氯甲烷等),廢氣含氯離子,經(jīng)焚燒后產(chǎn)生鹽酸等強(qiáng)酸物質(zhì),造成催化劑中毒和治理設(shè)施快速腐蝕。
3.對生產(chǎn)規(guī)律和廢氣產(chǎn)排認(rèn)識不清,盲目選擇工藝。部分企業(yè)生產(chǎn)不連續(xù)或廢氣濃度不高,但未經(jīng)濃縮直接采用RTO焚燒處理,大量依靠天然氣助燃,導(dǎo)致能耗過高,運(yùn)行費(fèi)用成倍增加,給企業(yè)帶來巨大壓力。
典型案例1:錯(cuò)誤選擇沸石固定床吸附工藝
某印刷有限公司有1臺10色凹版印刷機(jī),2臺凸印機(jī),凹印機(jī)使用軟簾圍擋收集。
該公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設(shè)施2萬風(fēng)量,合同金額38萬元。生態(tài)環(huán)境部門使用FID便攜式儀器監(jiān)測,第一次檢測(風(fēng)機(jī)只開了50%),處理前690mg/m3,處理后446mg/m3,嚴(yán)重超標(biāo),去除效率僅35%。半小時(shí)后,第二次檢測(風(fēng)機(jī)開盡),處理前216mg/m3,處理后220mg/m3,效率為0,主要問題是固定床半小時(shí)內(nèi)快速飽和,根本來不及脫附。主要原因是企業(yè)為節(jié)省治理成本,選擇了不適用的沸石固定床濃縮吸附工藝。
典型案例2:錯(cuò)誤選擇沸石固定床吸附工藝
某印刷有限公司有2臺8色凹印機(jī)。凹印機(jī)使用軟簾圍擋收集,印刷車間整體密閉收集。該公司使用沸石固定床+催化燃燒CO,治理設(shè)施4萬風(fēng)量,設(shè)施金額116萬元。
生態(tài)環(huán)境部門使用FID便攜式設(shè)備監(jiān)測,總VOCs處理前144mg/m3,處理后176mg/m3,去除效率為0。主要問題是沸石固定床吸附容量小,不能做到及時(shí)脫附再生,且脫附不均勻。主要原因是企業(yè)受第三方工程治理單位誤導(dǎo),錯(cuò)誤選擇了沸石固定床濃縮吸附工藝。
典型案例3:選擇不適用的活性炭吸附工藝
某塑料包裝有限公司有3臺凹印機(jī),并使用軟簾圍擋收集凹版印刷機(jī)VOCs廢氣。
該公司使用活性炭吸附+催化燃燒CO。生態(tài)環(huán)境部門使用便FID攜式設(shè)備監(jiān)測,總VOCs處理前1517mg/m3,處理后845mg/m3,嚴(yán)重超標(biāo),去除效率僅為44%。
主要問題是固定床活性炭吸附效率較低,面對較高濃度有機(jī)廢氣很快吸附飽和,無法及時(shí)脫附。主要原因是企業(yè)單純?yōu)楣?jié)省治理成本選擇了不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
典型案例4:錯(cuò)誤選擇活性炭吸附工藝
某膠袋有限公司有2臺凹版印刷機(jī)(2色、8色各一臺),1臺凸版印刷機(jī);印刷車間整體密閉收集。該公司使用活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設(shè)施2萬風(fēng)量,投資金額23萬。
2023年9月20日,生態(tài)環(huán)境部門去現(xiàn)場監(jiān)測,非甲烷總烴處理前濃度為243mg/m3,處理后107mg/m3,去除效率約56%;總VOCs約307mg/m3,處理后約115mg/m3,去除效率為63%。主要問題是活性炭吸附效率不高,難以達(dá)到80%的去除效率,排放超標(biāo)。主要原因是企業(yè)單純?yōu)楣?jié)省治理成本而錯(cuò)誤選擇了造價(jià)較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
典型案例5:廢氣濃度估算不足治理工藝選擇不當(dāng)
某彩印有限公司有3臺凹版印刷機(jī)(2臺8色,1臺6色),車間整室密閉收集,使用沸石轉(zhuǎn)輪+CO催化燃燒治理工藝。
生態(tài)環(huán)境部門現(xiàn)場監(jiān)測,處理前非甲濃度約1312mg/m3,轉(zhuǎn)輪處理后非甲濃度約654mg/m3,CO爐燃燒后的測口非甲濃度超4500mg/m3。
生態(tài)環(huán)境部門使用FID對處理后總排口監(jiān)測,總VOCs濃度超2320mg/m3。主要問題是高低濃度未分類收集,過高濃度CO爐難以承受其負(fù)荷、熱解氧化不徹底,導(dǎo)致VOCs大分子轉(zhuǎn)化成小分子,非甲濃度比處理前還高。主要原因是企業(yè)瞞報(bào)原輔材料使用使用量,委托的第三方工程治理單位不專業(yè),對VOCs廢氣產(chǎn)生濃度估算不足,未恰當(dāng)選擇合適工藝去除高濃度廢氣(處理前廢氣濃度超1200mg/m3)。